​循環流化床鍋爐床溫熱電偶磨損分析與技術改造

欄目 :協會論文集 作者: 林敏琳 瀏覽量: 1236
床層溫度元件位於高磨損 、高溫區域 ,且受熱膨脹等因素容易發生彎曲現象 ,目前普遍存在使用壽命短 ,運行過程中更換難度大等困難 ;爐膛床溫的監視和調整對循環流化床鍋爐起著至關重要的作用 ,本文就床溫元件損壞的多方麵因素進行分析 ,並提出相應的解決方法進行改造 。

摘要 :床層溫度元件位於高磨損 、高溫區域 ,且受熱膨脹等因素容易發生彎曲現象 ,目前普遍存在使用壽命短 ,運行過程中更換難度大等困難 ;爐膛床溫的監視和調整對循環流化床鍋爐起著至關重要的作用 ,本文就床溫元件損壞的多方麵因素進行分析 ,並提出相應的解決方法進行改造 。

關鍵詞 :循環流化床鍋爐 ;床溫元件 ;帶伸縮節保護套管

  1 概述 :

龍安熱電一期兩台150t/h超高壓高溫循環流化床鍋爐 ,密向區為一個34797(高)×7680(寬)×4000(深)的燃燒室 ,設計床溫區間為830~930℃ 。床層測溫用的熱電偶型號為 :WRNN2-436 ,長度為3000mm ,分布在前牆 、後牆各6支 。床溫熱電偶經爐膛底部水冷風室向上直插進入爐膛 ,爐膛內部露出長度400mm 。設計選用的熱電偶套管在高溫流化燃燒工況下中 ,使用不到半年均出現不同程度的損壞 ,對鍋爐燃燒溫度監測和控製造成很大的安全隱患 ,同時大量更換溫度元件也造成了很大的浪費 。

      2 原因分析

2.1爐膛內床溫元件的磨損                 

2017年底我廠停爐檢修期間 ,打開爐膛和水冷風室檢查 ,發現熱電偶伸入爐膛部分的保護套管已嚴重碳化 、脆裂 ,而風室位置的熱電偶全部彎曲 。分析原因 ,我廠鍋爐常年處於滿負荷運行狀態 ,床溫基本控製在900℃左右 ,高溫流化下的床料衝刷力很強 ,床溫熱電偶伸入爐膛內400mm ,直接承受爐膛內流化狀態下顆粒的無規則衝刷 、磨損 。另外 ,發現部分鍾罩式風帽孔安裝時不注意直接對著熱電偶保護套管衝刷 ,加劇了熱電偶的磨損 。而磨穿後的保護套管對熱電偶失去了保護作用 ,由於爐膛正壓的緣故 ,高溫火花通過磨穿的熱電偶套管溫度元件的接線盒處噴出 ,檢修人員無法在鍋爐運行中更換床溫熱電偶的內芯 ,往往隻能等停爐後再處理 。

2.2熱電偶套管在爐膛底板和水冷風室安裝方法不當

熱電偶的保護穿牆套管安裝方式為 :分別在布風板鰭片和風室底部上焊接固定 ,因未考慮到熱膨脹因素 ,爐膛燃燒後風室受熱膨脹產生位移 ,熱電偶和保護套管承受較大的拉應力和彎曲應力 ,致使風室保護套管嚴重彎曲變形 ,有的套管出現焊接開裂 ,最終熱電偶元件損壞、彎曲 、變形 。開裂後的熱電偶和套管檢修時必須整組報廢更換 。更換時難度很大 ,必須進爐膛和水冷風室對穿牆套管與底板焊接處進行切割分離 ,然後想方設法拆除 ,切除工作量較大 ,且重新安裝時焊接的工程量比原來更大 。

2.3熱電偶套管選取的材質質量不過關

熱電偶套管選取的材質質量不過關 ,無法承受設計溫度要求和多煤種燃燒的環境需要 。原先廠家熱電偶配置的套管材質為SUS321不鏽鋼 ,這種材質在爐膛內耐腐蝕性不夠 ,另外爐膛稍有超溫就無法承受 。以上種種因素影響是造成熱電偶及套管無法正常使用的主要原因 ;給我廠鍋爐的正常運行調整控製 ,帶來很大的安全隱患和威脅 。

3 改進方案與實施

根據以上熱電偶及套管的損壞和破損因素 ,凱時尊龍經過反複探討 ,決定采取多項措施改進 ,並在安裝和維修工藝中進行規範的分項處理 。

3.1  我司采取對插入爐膛內的熱電偶部分 ,增加鍾罩式保護套管的防護方案 ,材質選用某廠GM1型合金(成分 :Cr26~28.5% 、Mn2.5~3.5% 、Fe餘量 、Ni16~18.5% 、Mo2~3% 、W3.5~5.0% 、Co4~6% 、Cu0.5~1.5%) ,此材料的耐高溫 、耐衝刷及高溫度下防腐蝕性能優越 。保護套管尺寸 :50mm×10mm ,與穿牆套管進行焊接 ,熱電偶安裝時緊貼鍾罩式保護套管 ,杜絕了空氣的熱絕緣 ,安裝後點爐時查看升溫曲線與增加保護套管前一致 ,說明床溫的熱響應力並未受到影響,同時避免了熱電偶麵對流化狀態下高溫床料的直接衝刷和接觸 ,因而熱電偶的材質隻需考慮耐高溫性能 ,對耐磨性能的要求大大降低 。
  3.2  進入爐膛對床溫周圍的風帽逐一檢查 ,調整風帽的位置 ,確保風帽的出風孔沒有正對床溫熱電偶 ,鍾罩式蘑菇風帽的正確安裝朝向如下圖所示 :




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1 測量床溫熱電偶的安裝方法

 

3.3爐膛風室部分的防護

原華西能源鍋爐廠設計的穿牆保護套管采用整支3000mm焊接在爐膛底部和布風板鰭片上 ,在鍋爐受熱膨脹位移和其他因素作用下 ,無法消除拉應力和彎曲應力 ,造成嚴重彎曲變形 ,損壞熱電偶元器件 。為防止熱膨脹造成的風室熱電偶彎曲現象 ,為消除膨脹產生的應力 ,我廠設計帶膨脹節的風室穿牆保護套管 ,材質選用合金剛GH3030 ,尺寸Φ50mm×10mm ,將保護套管分2段分別焊接在風室上部和下部 ,中間部分留有150mm間隙 ,裁切一段長度200mm左右套管與其中一段焊接 ,另一端活動 ,這樣就基本消除了膨脹應力 。具體改進如下圖 :


2 爐膛熱電偶的安裝示意圖

同時考慮到點火和烘爐時溫度較高 ,又在風室保護套管上焊接V型抓丁 ,塗抹可塑料 ;經改造過的風室保護套管結構簡單 、成本低 、使用壽命長 ,改造後的穿牆保護套管基本可用終生 ,隻需每次停爐時進入風室檢查澆注料磨損情況 ;改造後風室床溫如下圖4 ,左圖 :帶伸縮節的穿牆保護套管焊接抓丁 ,右圖 :塗抹可塑料後的形態 。

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經過更換套管材質 、在爐膛內部分加設外套合金鋼管 、控製風帽口安裝方向 、水冷風室內套管增加伸縮節工藝等 ,消除了潛在的多處安全隱患和改進了不合理的安裝結構 。

改進後運行近兩年時間 ,鍋爐床溫監測運行正常 ,床溫測點全年投入率達100% 。改造後我廠幾次計劃停爐期間人員進入爐膛和風室檢查 ,所有熱電偶及套管均完好無損 ,隻需對水冷風室套管局部脫落的可塑料稍微修補即可 ,熱電偶和保護套管均可實現長周期運行 。

參考文獻 :

[1] 華西能源熱工測點布置圖 圖號41ES-10

[2] 華西能源鍋爐說明書 編號 :41ES-SM