淺談小型熱電廠一次風機改造
摘 要 :龍安熱電1#及2#鍋爐一次風機流量采用入口風門調節 ,所配備的電機功率偏大,風機效率低 ,存在“大馬拉小車”現象 。本文結合風機實際運行工況 ,有針對性地提出風機的葉輪技改方案 ,已取得了一定節能效果 ,供今後同類型電廠運行調整參考借鑒 。
關鍵詞 :一次風機;葉輪切割 ;節能改造
1 概況
福建省福能龍安熱電有限公司(以下簡稱“公司”)一期工程1×17MW背壓式汽輪發電機組+1×19.1MW新型背壓式汽輪發電機組 ,同時設有煙氣脫硝係統 、除塵係統及脫硫係統 。鍋爐為華西鍋爐廠設計的製造的HX150/13.7-Ⅱ1型 、高溫超高壓 、自然循環 、固態排渣 、單汽包 、無中間再熱循環流化床(CFB)鍋爐 。其中#1 、2鍋爐配備鞍山華冠風機廠生產的一次風機 、二次風機 、引風機各一台 ;其中引風機和二次風機調節方式采用變頻器調節 ,一次風機采用入口擋板調節 。
公司一期工程是熱電聯產項目 ,大部分熱用戶是合成革廠家 ,晝夜熱負荷變化較大 ,尤其是夜間供熱負荷較低 ,鍋爐降至60-70%額定負荷運行 。#1 、2鍋爐自投運以來 ,存在著風機運行效率偏低 ,單耗偏大 ,造成廠用電率偏高的問題 。
因此 ,在保證安全生產的情況下 ,公司為了降低鍋爐運行廠用電 ,提高全廠經濟效益 ,決定對鍋爐一 、二次風機等輔機進行改造 。鑒於二次風機和引風機已經采用變頻器調節 ,本次隻對一次風機進行改造 。
2 一次風機運行狀況
2.1 該公司一次風機為鞍山華冠風機製造有限公司提供的型號為AGX130-1B№20F的離心式風機 。
原來設計的一次風機設備技術參數見表1 。
表1 一次風機技術參數簡表
2.2 正常運行工況下
,白天與晚上熱負荷變化較大
,一次風機入口調節門開度變化範圍40~52.4%
,當開度達52.4%時鍋爐已達到滿負荷
,運行參數詳見表2
。
早上7 :00-19 :00 :一次風機入口擋板開度52.4% ,一次風量4.77萬Nm3/h 、風壓11.8kPa ,風機效率36.14% ;
夜間19 :00-7 :00 :一次風機入口擋板開度40.2% ,一次風量4.14萬Nm3/h 、風壓8.94kPa ,風機效率23.78% ;
2.3 這充分說明實際運行中 ,一次風管實際總阻力遠遠小於給定的風壓 20080Pa(即給定風壓太大了) ,由於按 20084Pa 選定的風機所能產生的風壓比實際管網總阻力大的很多 ,為此隻能把調節門開的很小(實際開度不到一半) ,鍋爐就能達到滿負荷運行要求 ,而調節門開度不到一半的嚴重後果是風機運行效率大大的降低 ,和調節門接近全開時對比 ,風機效率至少降低 20%以上(由於調節門開度很小 ,調節門的阻力很大 ,調節門阻力大約增大 3000Pa 左右 ,從而為克服此阻力消耗很大一部分電能)。
表2 一次風機運行情況統計表
3.1 方案一 :風機葉輪葉片切割改造
把原有風機葉輪葉片分批次割掉 100mm ,使原有20F 風機切完後變為18.4F ,按照葉輪切割理論 ,對葉輪進行切割 ,此方案改造費用約0.5萬 ,難度較小,施工周期短 。
3.2 方案二 :葉輪及電機不變 ,增加一套電磁耦合器或變頻器
一次風機葉輪及電機不變 ,增加一套永磁調速器或變頻器 ,一次風機入口風門調節變為變頻調節 。
經分析此方案改造費用高 、難度大 ,大約需要費用35萬元 ;由於邦普等用熱需求大項目的進駐工業園區 ,供熱負荷有存在大幅增長可能性 ,公司麵臨擴容改造或運行方式調整的不確定性 。在此形式下不適宜對一次風機進行調速改造 。
3.3 方案對比分析
根據目前實際運行情況和一次風機性能曲線 ,按照風機葉輪直徑與風壓的二次方成正比 ,與風量成正比的理論對一次風機進行校核計算 :
切割量占比 :(2.04-1.84)/2.04=0.098=9.8% ,按相似理論進行計算,風機最大葉輪切割量為150mm(理論允許切割量為7%~15%) ,考慮到一次風機是鍋爐重要輔機 ,直接影響鍋爐的正常運行 ,因此 ,取葉輪切割量為10% ,即切割量為100-110 mm 。
經計算葉輪切割後最大風量 :q’= q* D’/D=7.79*1.84/2.04=6.91萬Nm3/h :
葉輪切割後最大風壓 :H’=H*(D’/D)2=20.08*(1.84/2.04)2=16.34kPa
因此 ,可以確認葉輪切割後可以滿足現有運行的要求 ,可以達到一定的節能效果 ,切割後一次風機運行運行曲線如圖1 ,故選擇方案一 。
圖1 一次風機葉輪切割前 、後性能曲線
4 方案實施
根據公司現在實際情況和今後發展方麵考慮 ,並通過專業技術人員和風機廠家的多次測算和探討 ,最後決定采取切割葉輪方案對我廠一次風機進行節能改造 ,同時在保證安全的情況下 ,采取分幾次對一次風機葉輪進行切割 。
根據公司現在實際情況和今後發展方麵考慮 ,並通過專業技術人員和風機廠家的多次測算和探討 ,最後決定采取切割葉輪方案對我廠一次風機進行節能改造 ,同時在保證安全的情況下 ,采取分幾次對一次風機葉輪進行切割。
在2018年9月25日至9月27 日期間 ,公司#1爐一次風機首次進行葉輪葉片切除50mm的改造 ,經過動 、靜態平衡試驗後於9月29日正式投入運行 。2018年12月6日再次切割55mm 。通過技改前後對比 ,發現 :技改前產生噸汽耗一 、二次風機電量為5.10kWh ;而技改後一 、二次風機的噸汽電耗為4.13kWh ,噸汽電耗下降0.97kWh 。按照2018年#1鍋爐總產汽量為844719噸計算 ,一年可節約電量約82萬kWh(具體參數見表3) ;
在2018年10月份對#2爐一次風機葉輪進行切割100mm的改造 ,投運後對比發現 :技改前產生噸汽耗一 、二次風機電量為5.09kWh ;而技改後一 、二次風機的噸汽電耗為4.07kWh ,噸汽電耗下降1.02kWh 。按照2018年#2鍋爐總產汽量為860896噸計算 ,一年可節約電量約87.6萬kWh(具體參數見表4) 。
表3 #1爐一次風機技改前後對比表
表4 #2爐一次風機技改前後對比表
5 結束語
5.1 本次1#及2#爐一次風機的改造 ,操作簡單 ,費用省 ,隻需要本單位技術人員出方案,檢修人員現場切割即可完成 。風機改造後運行表明 ,葉輪切割後可滿足運行要求 ,每台風機年節約85萬千瓦時的電量 ,經濟效益明顯 。
5.2 由於夜間的供熱負荷變化大 ,夜間一次風機的運行效率仍然偏低 ;同時葉輪直徑切割後 ,鍋爐最大負荷運行時一次風機餘量僅10% ,異常情況迅速提風降床溫能力偏弱 。因此 ,為了進一步節能降耗 ,建議該公司對一次風機進行調速改造 。
參考文獻 :
[1] 毛正孝 編著 《泵與風機》 中國電力出版社
[2] 鞍山華冠風機廠 龍安熱電一次風機使用說明書
[3] HX150/13.7-Ⅱ1 設計說明書