低溫省煤器在HX150/13.7-Ⅱ1循環流化床鍋爐上的應用
摘要:通過增設低溫係統 ,用來加熱補給水 ,有效利用鍋爐尾部煙氣餘熱 ,提高補給水溫度 ,降低供熱煤耗 ,降低煙氣排放溫度 ;減小粉塵比電阻 ,提高的除塵效率 ,減少粉塵排放 。通過一段時間的運行和維護 ,已積累了一定的經驗 ,提供給同行門參考和借鑒 。
關鍵詞 :低溫省煤器 ;煙氣餘熱 ;煤耗 ;節能分析
1 前言
循環流化床鍋爐實際運行中 ,存在排煙溫度高(一般在145℃到150℃範圍內) ,大部分電廠采用激波吹灰裝置加強對尾部受熱麵的吹掃 ,增強換熱 ,但該問題一直未能得到徹底解決 。福能龍安熱電有限公司一期工程#1 、2 、3鍋爐分別於2017年4月 、2017年3月和2018年10月投入商運 ,三台鍋爐是高溫超高壓 、自然循環 、固態排渣 、單汽包 、無中間再熱循環流化床(CFB)鍋爐 ,由華西能源股份有限公司生產製造 。為了降低鍋爐排煙溫度 ,該公司在#2 、3鍋爐煙道尾部增設低溫省煤器 ,回收煙氣餘熱降低排煙溫度 。
2 低溫省煤器介紹
龍安熱電低溫省煤器布置在除塵器前的喇叭口入口豎直煙道上(具體結構布置圖見圖1) 。在空氣預熱器至除塵器之間采用低溫省煤器作為煙氣餘熱利用裝置 ,低溫省煤器傳熱管采用翅片管表麵換熱型式 ,低溫省煤器入口的補給水來自補給水混合式換熱器出口 ,補給水係統設計壓力為1.20M 。低溫省煤器在機組運行時 ,采用100%補給水流量串聯至回熱係統 ,從中繼水箱或補給水混合式換熱器出口引出補給水 ,經低溫省煤器後 ,進入除氧器 。低溫省煤器及管道各個高點均設排氣閥 ,各個低點設置排水係統,各組換熱器均設安全門 。低溫省煤器的各管路上的閥門集中設置 ,並設置在同一側 。當煙氣餘熱換熱器進口煙氣溫度 、流量 、壓力在設計參數時(設計參數見表1) ,煙氣溫度由150℃降低到110℃ ,煙氣餘熱換熱器的被加熱補給水溫度由85℃提高到110℃ 。
圖1 低溫省煤器結構布置圖
該公司低溫省煤器采用防磨 、防漏 、防腐 、防堵 、耐用的形式 。換熱管的材質為20G(高溫段)和ND鋼(低溫段) ,管壁厚度5.5 mm 。翅片的材質為 :碳鋼 ,翅片的厚度為2mm 。 低溫省煤器殼體及外加固肋 、內加固件、出口漸縮段.入口漸擴段的殼體等均采用Q235B,防磨件采用16Mn鋼 。換熱器殼體壁厚不小於6mm ,其中底板厚度不小於8mm ,並設置橫向加固肋及縱向加固肋 ,兩側隔板厚度不得低於20mm 。換熱器考慮支撐及膨脹。低低溫省煤器裝置殼體采用全焊接結構 ,煙氣側及水側接口均應能承受現有煙道及水管道的推力和力矩 。低低溫省煤器的控製由DCS完成,采用激波吹灰 ,激波吹灰器控製納入機組主控進行監控 ,能實現自動 、手動方式運行 ,並能實現機組主控對每台激波吹灰器單獨操作控製 。
煙氣被冷卻放出的熱量用來提高補給水的溫度 。負荷變化範圍 ,鍋爐最低穩定運行工況至鍋爐100%BMCR工況 。
表1 龍安熱電#2 、3鍋爐低溫省煤器設計參數
3 低溫的運行分析
3.1 低溫省煤器的節能分析
3.1.1 低溫省煤器餘熱回收效果分析
龍安熱電3#鍋爐尾部安裝低溫省煤器後 ,2019年6月1日-6月5日期間對3#鍋爐低溫省煤器進行投入運行前 、後比對試驗 。試驗負荷工況分別為150t/h和100t/h兩個工況(運行參數見表1和表2) ,具體分析如下 。
表1 3#鍋爐滿負荷工況 ,低溫省煤器投前 、投後運行參數(采集時間2019.6.5)
表2 3#鍋爐負荷100t/h工況
,低溫省煤器投前
、投後運行參數(采集時間2019.6.1)
(1)在鍋爐負荷150t/h的工況下
,投入低溫省煤器後
,排煙溫度降低22.7℃
,除鹽水溫升高22.2℃
。每小時低溫省煤器吸收的熱量
: M=CPM(T2-T1)=4.19*(30.6*1000)*(99.5-77.3)=2846351(kJ/kg)
折算為每公斤7000kcal標煤 ,低溫省煤器回收熱量相當於每小時節標煤量=2846351/7000/4.18=97.28(kg/h)
(2)在鍋爐負荷100t/h的工況下 ,投入低溫省煤器後 ,排煙溫度降低18.3℃ ,除鹽水溫升高15.8℃ 。每小時低溫省煤器吸收的熱量 : M=CPM(T2-T1)=4.19*(30.6*1000)*(87.4-71.6)=2025781.2(kJ/kg)
折算為每公斤7000kcal標煤 ,低溫省煤器回收熱量相當於每小時節標煤量=2025781.2/7000/4.18=69.23(kg/h)
(3)按照一年機組運行300天,白天和夜間各12小時計算 ,低溫省煤器投運後年節約煤量=(97.28*12+69.23*12)*300/1000=599.4噸
年節煤效益=599.4*900/10000=53.9萬元
3.2 低溫省煤器除塵效益分析
在正常情況下 ,白天龍安熱電鍋爐排煙溫度超過140℃ ,通過餘熱利用係統改造降到110℃ 。燃燒同樣煤種且同樣工況下 ,電除塵一二次電壓、電流明顯下降 。煙氣溫度的降低可使粉塵比電阻降低 ,煙氣量降低 ,除塵效率提高 ,因此電場一二次電壓明顯下降 ,經試驗比對分析 ,投入低溫省煤器每小時電除塵可節電18.6千瓦時 ,按每年運行300天計算 ,年節約電量13.42萬千瓦 。具體電除塵一 、二次電壓參數見附圖1和附圖2。
圖1 鍋爐負荷152t/h工況下未投入低省時 ,電除塵各電場電壓分布
圖2 鍋爐負荷152t/h工況下投入低省時 ,電除塵各電場電壓分布
4 存在的問題及解決辦法
4.1 存在問題
4.1.1 低溫腐蝕問題 。一般電廠煙氣的酸露點為90℃~110℃ 。#1 、3鍋爐安裝餘熱回收係統後可以把排煙溫度降低到110℃ ,低溫省煤器鋼管材質采用ND鋼 ,腐蝕較弱 。經檢查低溫省煤器沒有出現腐蝕或管壁減薄現象 。
4.1.2 2# 、3#鍋爐自投入運行七 、八個月後 ,低溫省煤器進出口風壓壓差從400Pa逐步上升至1600Pa ,引風機電流增大明顯 。經打開人孔門檢查發現低溫省煤器表麵積灰嚴重,尤其是左右兩側 ,同時有一股嗆人的氨氣味。進入內部檢查發現低溫省煤器大約有二分之一流通麵積被積灰堵塞 ,表麵呈白色(見圖3) ,鰭片中部粘灰呈黃色 、比較濕潤 ,經取樣化驗上層受熱麵的灰樣含銨根29.47% 、硫酸根4.02% 。組織專業人員分析認為 :低負荷運行時 ,由於鍋爐分離器入口煙溫降至800℃及以下 ,SNCR反應效率低下 ,投用氨水量偏離正常值 ,氨逃逸率偏高。由於在催化劑作用下 ,煙氣中SO2向SO3的轉換率升高 ,煙氣中SO3濃度增加 ,造成脫硝係統出口硫酸氫銨生成量增多 ,當煙溫處在146℃~230℃範圍時硫酸氫銨為液態 ,此時液態的硫酸氫銨黏結煙氣中的飛灰顆粒 ,粘結在低溫省煤器鰭片上 ,日複一日 ,逐步造成低溫省煤器冷端流通麵積灰堵塞 。
圖3 鍋爐低溫省煤器正常情況和粘灰堵塞對比圖
4.2 解決辦法
4.2.1 控製好溫度和噴氨量 ,減少硫酸氫氨的形成
(1)適當提高排煙溫度 ,使得排煙溫度大於110℃ ,當夜間供熱負荷減小時 ,優化運行方式 ,保證低溫省煤器出口溫度在110℃以上 ;
(2)控製好SNCR氨水噴入量控製 ,退出分離器出口氨槍 ,確保氨水的霧化 ;
(3)定時對氨搶套管及氨槍推進到位 ;
(4)做好受熱麵吹灰器的日常維護 。加強低溫省煤器吹灰的頻率 ,尤其是低負荷運行期間 ,在升負荷前必須對受熱麵進行加強吹灰 。
(5)在豎井煙道底部灰鬥及水平段增加吹灰裝置 ,防止低負荷期間 ,煙氣流速減低 ,大量灰沉積在水平煙道上 。
4.2.2 當低溫省煤器進出口壓差增大或連續運行時間超過3個月以上 ,用高壓清洗裝置對低溫省煤器進行清洗一次 ,確保設備運行可靠性 ;
4.2.3 對低溫省煤器管道布置進行改造 ,減少低溫省煤器管道布置 ,提高管子之間的間隙 。
5 結論
5.1 低溫省煤器投入運行後 ,年節煤效益53.9萬元 ,效益明顯,同時該係統還可以降低除塵器前煙氣溫度 ,提高除塵效率 ,減小煙氣體積流量 ,可降低改造和運行費用 。
5.2 低溫省煤器在小型循環流化床鍋爐使用時 ,尤其是負荷波動較大的機組 ,長期運行後低溫省煤器冷端會出現不同程度的堵灰 ,因此 ,應根據鍋爐排煙溫度適時調整低溫省煤器的通水量 ,控製低溫省煤器管子壁溫不能低於煙氣露點溫度 ,防止硫酸氫氨粘灰堵塞受熱麵 ;當出現受熱麵堵灰應及時采取高壓水槍進行清洗 。
參考文獻 :
[1] 張立新.低溫省煤器技術淺析[J].鍋爐製造,2015(5):23-24.
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